摘要:从原理和结构上对矿热炉烟气余热回收利用新技术进行解析,采集实际生产数据,通过计算分析对比烟气余热利用前后的发生的变化。在矿热炉烟道设置热交换器,将交换后的热量传递至回转窑二次风,以此降低矿热炉烟气排放温度,提高回转窑二次风入窑温度。结果表明该技术减少了矿热炉烟气冷却水的用量,降低了矿热炉的冶炼电耗,同时也减少了回转窑的煤粉消耗量,提高了回转窑焙砂的出料温度,使回转窑热效率得到提升。
1、前言
矿热炉在工业炉窑体系中占有非常重要的地位,据中国铁合金工业协会相关统计数据,我国铁合金产品绝大多数产自矿热炉,矿热炉在冶炼过程中会消耗大量电力。随着我国节能减排工作的深入进行,高能耗的铁合金企业必须解决自身生存发展的迫切问题。我国承诺2030年碳达峰值,届时中国单位国内生产总值CO2排放将比2005年下降65%以上,2060年实现碳中和,排放量与减排量互相抵消,实现CO2零排放。所以作为高耗能的铁合金行业将面临较大的减排压力,矿热炉烟气余热回收势在必行。
针对矿热炉冶炼过程产生的烟气产量大、温度高、含有巨大余热资源的特点,开发应用矿热炉烟气余热利用新技术,提高能源综合利用效率,既能降低企业成本,又能提高市场竞争力,对于资源节约和环境保护都具有十分重要的意义。
矿热炉烟在进入煤气净化系统处理之前必须先冷却降温,传统的矿热炉烟气冷却工艺一般采用水冷降温,虽然降低了烟气温度,却浪费了大量余热资源,还增加了额外的水冷设备投资。针对该问题,在国内某镍铁合金厂中开发应用了矿热炉烟气余热回收利用新技术,即利用矿热炉高温烟气预热回转窑二次风,以二次风为介质,将烟气余热转入回转窑,既降低了矿热炉烟气温度,又提高了回转窑的热效率。
2、原理及流程
在矿热炉烟道的高温段上设置热交换器,回转窑二次风机与热交换器Ⅰ段的入口相接,热交换器Ⅱ段的出口与回转窑二次风管道相接。矿热炉冶炼生产时,回转窑二次风机向热交换器Ⅰ段鼓入冷风,冷风在热交换器Ⅰ段与高温烟气发生热交换,形成低温二次风,低温二次风通过热交换器旁路进入热交换器Ⅱ段,在热交换器Ⅱ段与高温烟气再次发生热交换,形成高温二次风,高温二次风通过二次风筒进入回转窑。
3、烟气余热利用效果分析
国内某镍铁合金厂中,回转窑燃烧器采用的燃料为煤粉,二次风筒与燃烧器分体,呈环形包围燃烧器,固定在窑尾罩侧壁上。二次风通过二次风筒包裹燃烧器入窑,可以起到顺畅助燃、保持合适的火焰形状、减少出窑熟料的氧化、提高火焰稳定性及产品质量的作用。
提高二次风的温度,可以加快煤粉燃烧速度,提高火焰温度。此外,在一次风风量不变的情况下,对于挥发分比较高的煤粉,提高二次风的温度还可以有效缩短黑火头,形成清亮、活泼、有力的燃烧火焰。
实际生产中,矿热炉烟气温度为650℃ ~750℃,经热交换器换热后,矿热炉烟气温度降至600℃以下,无需再经过水冷就可以进入煤气净化系统;回转窑二次风入窑温度可由环境温度升高至295℃ ~340℃,取二次风温度分别为20℃(环境温度)、100℃、200℃、280℃、285℃、290℃、295℃、300℃、310℃、340℃,共10个温度节点,来探讨二次风温度对回转窑燃烧特性的影响,如表1所示。
温度对二次风带入热量及其占回转窑热收入项比例的影响走势如图2所示。
二次风温度对回转窑煤粉消耗量的影响走势如图3所示。
由表1、图2、图3可知,随着温度的升高,二次风带入的热量越来越高,在回转窑热收入项中的占比也越来越大,而回转窑煤粉消耗量逐渐减小,节约的煤粉量逐渐增加,这是因为二次风可以起到预热煤粉,加速煤粉燃烧,使煤粉燃烧更加充分的作用,二次风本身带入窑的显热也可以抵消一部分煤粉消耗量。在340℃时,回转窑的煤粉消耗量为5.90t/h,比20℃时节约了0.7t/h,降幅达10.61%,效果显著。
此外,还可以间接推出,当煤粉消耗量相同时,提高二次入窑风温度有助于提高回转窑焙砂出料温度,进而提高焙砂入炉温度,降低矿热炉冶炼电耗。以二次风温度340℃为例,当回转窑煤粉消耗量为6.60t/h(与20℃相同)时,焙砂出料温度可以提高约70℃,这意味着焙砂入炉温度也相应提高了70℃,可以降低矿热炉冶炼电耗约120kW·h/t合金。
4、经济效益分析
(1)经过换热后,矿热炉烟气的温度降至600℃以下,不需要再经过水冷就可以直接进入煤气净化系统,节省了烟气冷却水消耗以及相关的设备投资;
(2)提高二次风温度最高可以节约回转窑煤粉消耗量0.7t/h。按年产330天计算,每台回转窑每年可节约煤粉消耗量0.7×24×330=5544t,该厂共有18台回转窑,则每年可节约煤粉消耗量5544×18=99792t,每吨煤粉价格按800元计,每年可为企业节约成本近8000万元;
(3)当煤粉消耗量相同时,提高二次风温度最高可使焙砂出料温度提高约70℃,矿热炉冶炼电耗降低约120kW·h/t合金。按年产330天计算,每台矿热炉每年可节约用电量120×24×330=950400度,该厂共有18台矿热炉,则每年可节约用电量950400×18=17107200度,当地工业用电价格按0.45元计,每年可为企业节约成本约770万元。
5、结论
综上所述,在国内某镍铁合金厂中开发应用的矿热炉烟气余热回收利用新技术,将矿热炉烟气中的高品位热量转化为二次能源再次利用,减少了矿热炉烟气冷却水用量,降低了回转窑煤粉消耗量,提高了回转窑焙砂出料温度,降低了矿热炉冶炼电耗,扩大了企业的经济效益与社会效益,为铁合金行业实现循环经济、节能减排以及清洁生产开辟了新途径,具有很高的推广和应用价值。
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